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产品名称: 一塔式脱硫喷射再生器
产品型号:
产品简介:

详细说明

一塔式脱硫喷射再生器

1工艺流程
    焦炉煤气经过煤气鼓风机,进入到预冷塔。预冷塔分为下段和上段两部分,在下段,煤气与循环氨水直接逆流接触,
使煤气受到冷却,也使煤气中分布的蔡得到沉降。在上段,煤气被循环氨水洗涤,因洗涤使煤气温度降低,使煤气温度降到30一38摄氏度左右。
    煤气经冷却后,首先进人一级脱硫再生塔,在一级脱硫再生塔的脱硫段下部,与脱硫液逆流接触,使煤气中的硫化氢大部分被吸收。反应中为了降低成本和保证反应效果,催化剂的浓度应适当,在保证效果的同时,应尽量降低其使用量,采用连续补加的方式,分批次少量添加催化剂。脱硫液与H多反应后落入塔底,进人煤气液封装置,通过循环泵将反应后的脱硫液抽入脱硫再生塔,反应后的脱硫液通过自吸式喷射再生器与空气接触,发生一系列化学反应,最终实现脱硫液的氧化再生。使用液位调节器将再生后的脱硫液输送到脱硫段顶部,再与煤气逆流接触,实现脱硫液的循环使用。经一级脱硫系统净化后的煤气,再进入与一级脱硫系统原理及过程相同的二级、三级脱硫系统。焦炉煤气经过一级、二级、三级脱硫系统,焦炉煤气中的HZS含量可降低到1 50mg每立方米以下

2 喷射再生器存在的问题及改造方法
    2#、3#脱硫塔喷射再生器始终存在堵塞现象,正常生产时影响吸风量的供给及脱硫液的再生效果,经外出与其他焦化厂管理技术人员研究探讨,除了疏通也无其他办法,堵塞的原因是再生槽下部的沉积硫越来越多,当达到与喷射器的尾部附近的高度时,就影响一自吸喷射器的自吸空气量,使再生不完全,反过来又影响到吸收系统,造成恶性循环。
    喷射再生器(见图})经较长时间运转后,在喷射器内壁会有不同程度的硫垢生成,再生液量下降。自吸空气量减少,溶液的再生氧化效果降低。另外,循环泵叶轮、管道等也有硫垢生成,使得循环液量下降,喷头内液压下降,造成液流速降低。当喷射器堵塞较重时,将有问题的啧射器进液阀关严,拆下喷头前短节,取下喷头,用高压清洗装置进行疏通,但效果不尽如人意。
    采取措施:加大吸风量。由于再生塔空气鼓风强度控制在90立方米每平方.h一110立方米每平方.h较理想,控制冉生空气量的目的是控制合理的再生反应时间,为浮选硫抱沫过程等创造有利条件。对于现阶段吸人空气量是否明显减少可用风速表来检验,也可根据生产情况进行判断,此方法建议实施。目前再生塔的供风主要有两种方式:自吸式和强制补充,自吸式是脱硫液用泵打上塔顶进入喷射器产生吸力将空气带入,强制补充是靠主线空压风供给,从主线压缩空气管线引入塔顶,会导致风量不足,前期从废水处理陇域鼓风机处接一DN50上塔管线,缓解了风量不足的现象。另对现有喷射再生器的风管进行了改造:将现有的喷射器顺时针旋转90。,引出一DN 150的风管,方向朝上(管道长度为1200mm },并将原连接处(原有喷射器与吸风环管连接处)封堵。单独吸风大大的降低了生产的被动性,否则会因一个喷射器堵塞进而影响其他喷射器。近期对堵塞频繁的喷射器进行了改造,方案为:将喷射器喷头以下的喉管745mm截掉,喷头下来后直接与进塔的法兰连接,再将人塔的一段长约1205 mm的喉管截掉,与人塔的法兰连接在一起。经过改造后,吸风量增大,解决了喷射器堵塞的问题。

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